Problema crítico
Nas versões do software Quartus II 10.0 SP1 a 12.0 SP1, Cyclone modelos de sincronização IV GX contêm um erro que causa zero atraso em uma entrada do mux de entrada secundária para blocos de memória M9K. O o atraso correto é de aproximadamente 100 ps a 200 ps (o atraso varia de acordo com condição operacional). O atraso é importante para projetos que contêm um MEAB_SEC_LEFT_INPUT em um caminho com baixa folga (ou seja, um caminho com folga menor que 200 ps), porque o zero errôneo atraso no modelo de sincronização pode causar erros de hardware. Para determinar se esse problema afeta um determinado caminho, siga estas etapas:
- Para o caminho, no TimeQuest Timing Analyzer, execute o tempo de relatório com a opção Mostrar roteamento transformada Em.
- Inspecione o relatório de tempo. O problema de atraso zero afeta o caminho se o elemento MEAB_SEC_LEFT_INPUT estiver presente no roteamento Caminho.
Este problema é corrigido na versão do software Quartus II 12.0 SP2.
Para responder corretamente a este atraso, atualize para o Quartus II versão do software 12.0 SP2 e, em seguida, executar novamente a análise de tempo.
A nova análise de sincronização pode reduzir a folga dos caminhos afetados e, como resultado, pode introduzir novas falhas de sincronização. Se a análise do tempo no software Quartus II versão 12.0 SP2 apresenta um novo timing falhas, obtenha um novo ajuste ao re-executar Análise e Síntese, e Local e Rota. O novo ajuste irá responder pelo atraso extra no mux de entrada secundária.